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Messages - gaston

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Géneral / Global / Re : Assemblage Smartalu
« le: 18 mai, 2017, 10:17:49 pm »
D'un autre coté, si ça merde au point de cramer ou autre, on est pas à un débouchage de tête près non ? (sauf si insert ptfe dans la tête et que l'on imprime de l'ABS)
Perso, mon ARU coupe la commande 5V de mon alim xbox 360 donc tous les ventilos. Je ré-arme après coupure, ça relance l'arduino, efface les commandes en cours, relance les ventilos et laisse la tête refroidir tranquillement

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Il est possible que tu extrude un poil trop de matière.
Peut être tenter de baisser la valeur du "débit" (pour moi, dans Cura, je dois être à 95%)

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C'est pas plus "explicatif" de mettre une photo ?

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Elo,

essais aussi de ne pas monter la t√™te  √† plus de 240¬įC car le PTFE commence √† se d√©former et d√©gager des gaz toxiques.

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Pas méchant, c'est le régulateur 5V de la Mega qui a cramé...
Ce qui entraine que ça ne marchera pas en autonome (12V) mais si un 5V est branché (ordi, tablette, rasperry ...) ça fonctionne et on ne vois pas le problème.
Solutions:
- ça fonctionne comme d'hab => ne change rien ;)
- tu as besoin d'etre autonome, il faut soit brancher un chargeur de telephone 5V sur le port usb de la mega ou bien remplacer le régulateur 5V de la mega

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Cool ;)

* j'ai modifié le sujet :)

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Pour moi, le cablage n'est pas bon, compare avec mon image, le Z n'est pas au bon endroit (je dirais décalé d'1 pin)


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Cherche pas, tu as un capteur NPN et il faut un PNP, le c√Ęblage est soit diff√©rent soit impossible...

Edit: le pourquoi ça ne marche pas (je ne suis pas sponsorisé mais ce lien est très parlant ;) )

http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA17810/

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combien de cavaliers as tu sous le DRV8825 ?
De mémoire, ils sont en 1/32 pas avec 3 cavaliers.

Edit: c'est bien ça, il ne faut qu'un seul cavalier pour être en 1/16 de pas
je me demande s'il ne faut pas aussi inverser le DRV physiquement (à confirmer par ceux qui en utilisent )

https://wiki.mchobby.be/index.php?title=DRV8825

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petit détail de taille, ce n'est pas M503 mais M502 pour lire les paramètres du firmware puis tout de suite après un M500 pour enregistrer dans l'EEPROM
(attention, lors de cette opération, le M851 (Z offset) est perdu, il faut le rentrer avec la procédure habituelle)

effets de M502 et M501:
Send: M502
Recv: echo:Hardcoded Default Settings Loaded
Recv: ok
Send: M501
Recv: echo:V27 stored settings retrieved (398 bytes)
Recv: echo:Steps per unit:
Recv: echo:  M92 X80.00 Y80.00 Z800.00 E890.00
Recv: echo:Maximum feedrates (mm/s):
...

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Elo à vous

de mémoire, sur un drv8825, le radiateur ne sert à rien, il faut le ventiler par le dessous.
Sinon, une des cause du "sautage" de pas peut être une accélération trop forte du Z dans le configuration.h de Marlin. (en effet, ça dépend des moteurs ;) )
La baisser de 1 ou 2 points peut suffire (2 valeurs à changer: une pour le "homing" et l'autre pour les déplacements).
C'est un test à faire en attendant de recevoir le driver.

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Elo,

je n'ai pas testé personnellement mais je pense que ce genre de "truc" peut aider ;)

https://github.com/Rhoban/Plater

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Prints / Impressions / Re : Alien Facehugger
« le: 29 octobre, 2016, 10:02:18 pm »
Bravo :)

"Belle bête" :p

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Impec ;)

Oui, c'est bien les 3 axes et il faut lire:  10(mm)*60(s) soit 600mm/min

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